ben fen丙酮作為重要的有機化工原料,市場需求量日益增大,隨之在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機廢水也不斷增加,ben fen丙酮生產(chǎn)排放的含酚廢水有機物濃度高、成分復(fù)雜,可生化性低且含有鹽濃度高,是一種較難處理的化工廢水。目前,多數(shù)企業(yè)將該生產(chǎn)ben fen丙酮所產(chǎn)生的污水與其他生產(chǎn)污水混合稀釋后排入低鹽污水處理系統(tǒng)。但近年來,隨著源頭高低鹽污水分質(zhì)處理及再生回用需求的提出,原有的處理方法無法滿足環(huán)保管控的處理需求。
某石化企業(yè)高鹽污水主要來自于ben fen丙酮裝置、乙烯廢堿液裝置、乙二醇裝置、醋酸乙烯裝置、烷基化裝置、硫磺裝置等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鹽污水,廢水有機物濃度高、鹽度高,可生化性差,常規(guī)生化工藝難以處理,一般按廢液處置。本研究采用專有高鹽廢水生化處理技術(shù)處理該股高鹽污水,具備工程可實施性,為ben fen丙酮高鹽污水處理提供了新的處理路徑。
1、污水處理工藝設(shè)計
1.1 設(shè)計水量與進出水水質(zhì)
該企業(yè)高鹽污水主要來源為:ben fen丙酮污水(19.5m3/h)、乙烯廢堿液(14m3/h)、乙二醇污水(14.04m3/h)、醋酸乙烯污水、烷基化污水和硫磺污水(11.16m3/h)等。企業(yè)總污水水量約45~50m3/h,存在一定波動,為保證企業(yè)穩(wěn)定運行,最終確定設(shè)計水量以實際水量乘以變化系數(shù)1.3作為設(shè)計進水規(guī)模,設(shè)計進水水量為65m3/h。
設(shè)計進出水水質(zhì)指標如表1、圖1所示。
1.2 進水水質(zhì)分析
進水組成成分復(fù)雜,主要含有ben fen、異ben fen等苯系物、甲醛、乙醛等有機污染物。廢水由于堿洗產(chǎn)生廢堿液,導(dǎo)致pH波動大。同時,COD濃度很高,且污水中的鹽類和石油類物質(zhì)含量也較高,導(dǎo)致污水處理難度進一步上升。
本工程排放的污水BOD/COD=0.25,導(dǎo)致該污水可生化性較差,同時,由于其中組成成分復(fù)染,鹽量高,COD高,且含有異丙苯、ben fen等難降解有機污染物,給生化處理帶來較大難度。
1.3 工藝選擇
根據(jù)廢水水質(zhì)特性,確定廢水處理工藝主要由預(yù)處理、生化處理、深度處理三部分組成,主要工藝流程如圖2所示。
1.3. 1 預(yù)處理部分
六股高鹽污水經(jīng)廠內(nèi)隔油沉淀預(yù)處理后,滿足設(shè)計進水指標污水混合打入調(diào)節(jié)池均質(zhì)調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)池的高濃度污水經(jīng)氣浮預(yù)處理后進入芬頓氧化系統(tǒng)進行處理,去除大部分COD等污染物后進入勻質(zhì)池。其中,氣浮預(yù)處理單元可降低污水中油含量,提高生化運行效率;芬頓預(yù)處理單元可對ben fen丙酮廢水中含有的主要特征污染物包括ben fen、丙酮、異丙苯、過氧化氫異丙苯、α-jia ji ben乙烯等有毒有機物及一定濃度的難生物降解有機物進行斷鏈開環(huán)脫毒處理。
1.3.2 生化處理部分
高鹽污水勻質(zhì)后進入微氧曝氣池預(yù)處理和調(diào)節(jié)勻質(zhì)后,出水進入水解酸化池將污水中大分子有機物水解成小分子物質(zhì),提高廢水生化性的同時去除一部分有機物,出水進入A/O池中進行有機物降解和生物脫氮。由于本項目進水鹽度高達60000mg/L,因此生化系統(tǒng)投加HSEM耐鹽菌劑。該菌劑集合了自然高鹽環(huán)境中的耐鹽和嗜鹽微生物菌群,它們通過共生、互養(yǎng)、共代謝、競爭等相互作用進行生長繁殖。耐鹽菌劑中耐鹽微生物和嗜鹽微生物種類超過50種,保證其能夠適應(yīng)不同的高鹽廢水水質(zhì);其中的耐鹽或嗜鹽微生物種群可在鹽濃度1~20%的環(huán)境下進行正常生長代謝,具有很強有機物降解能力和抗鹽度沖擊能力。
1.3.3 深度處理部分
生化出水經(jīng)高密池處理后進入臭氧-生化設(shè)施中進行深度處理,去除廢水中COD等主要污染物,出水進入高密池。二級深度處理采用臭氧催化氧化塔,經(jīng)一級臭氧-生化處理后,常規(guī)臭氧接觸池氧化效率已不能滿足進一步氧化去除效果,采用臭氧催化塔可進一步提高傳質(zhì)效率,利用高效固定床催化劑,強化臭氧去除效果,出水采用“BAF濾池+反硝化深床濾池”組合工藝,在脫碳的同時實現(xiàn)TN、TP、SS的深度脫除,確保工藝穩(wěn)定達標。
2、主要處理單元設(shè)計參數(shù)
2.1 預(yù)處理單元設(shè)計參數(shù)
2.1.1 氣浮單元
設(shè)計成套氣浮裝置兩套,1用1備,每套含溶氣氣浮器1套=70m3/h,回流水泵1臺N=7.5kW,空壓機1臺,N=1.5kW,混凝攪拌機1臺,N=0.75kW,絮凝攪拌機1臺N=0.55kW。當來水石油類很高時,進入二級氣浮裝置。作為高鹽污水預(yù)處理,去除污水中石油類。
2.1.2 芬頓氧化單元
芬頓氧化單元設(shè)計水量65m3/h,共設(shè)兩座,有效容積423m3,停留時間6.5h,池體采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。配套混合攪拌機、提升泵、污泥螺桿泵、刮泥機等。
2.2 生化處理單元設(shè)計參數(shù)
2.2.1 微氧預(yù)曝池
微氧預(yù)曝池可以起到很好的調(diào)節(jié)水質(zhì)、削減廢水毒性作用,通過兼氧、好氧微生物的綜合作用,實現(xiàn)污染物濃度的大幅削減和毒性降低,保障后續(xù)單元的正常運行。微氧預(yù)曝池的設(shè)計水量為65m3/d,共設(shè)兩座,總有效容積1560m3,停留時間為24h,池體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。預(yù)曝池內(nèi)部布置旋流式曝氣器74套,HSEM生物填料1092m3。
2.2.2 水解酸化池
本項目中水解酸化池加設(shè)生物填料,可以根據(jù)污水水質(zhì)情況針對性調(diào)整工藝,按照膜法/泥膜共生法切換運行,工藝更加靈活,抗沖擊能力更強,運行負荷高。水解酸化池的設(shè)計水量為65md,共設(shè)兩座,總有效容積1560m3,停留時間為24h,池體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。水解酸化池內(nèi)部布置雙曲面潛水攪拌機兩臺,HSEM生物填料1092m3。
2.2.3 A/O池
A/O工藝技術(shù)成熟,可有效去除污水中有機污染物、氮污染物,出水水質(zhì)較穩(wěn)定。同時工藝適應(yīng)性強,特別對將來入園企業(yè)還不能明確其排放的水質(zhì)的情況下,A/O工藝耐沖擊負荷能力較強。A/O池的設(shè)計水量為65m3,共設(shè)兩座,總有效容積3900m3,停留時間為60h,池體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。A/O池內(nèi)部布置旋流式曝氣器54套,HSEM生物填料2730m3,硝化液回流泵兩臺,1用1備,Q=70m3/h,H=8m,P=5.5kW。
2.3 深度處理單元設(shè)計參數(shù)
2.3.1 臭氧-生化池
新建臭氧生化池兩座,總有效池容1300m3。池內(nèi)安裝旋流式曝氣器40套。HSEM生物填料819m3,配備循環(huán)泵兩臺,1用1備,Q=78m/h,H=15m,P=7.5kW。
2.3.2 臭氧催化氧化單元
臭氧氧化塔成套設(shè)備1套,φ3.6mx13.5m,包括塔體、催化床層、臭氧尾氣破壞器(成套,含風(fēng)機、氣液分離器、催化罐、排氣筒等)、循環(huán)泵、催化氧化成套裝置PLC(用于監(jiān)控催化氧化系統(tǒng)設(shè)備、儀表)等。
2.3.3 緩沖池-BAF濾池
新建緩沖池-BAF濾池1座,總有效池容195m。配套陶粒濾料、曝氣風(fēng)機、反沖洗風(fēng)機、反沖洗水泵、BAF標準模板等。
2.3.4 反硝化深床濾池
新建反硝化深床濾池1座,總有效池容65m3。配套反沖新建反硝化深床濾池1座,總有效池容65m3。配套反沖洗風(fēng)機、反沖洗水泵、濾池濾料(天然均質(zhì)海砂,有效粒徑為d10=2~3mm,均勻系數(shù)不大于1.4)、濾池承托層(天然卵石,粒徑分布范圍為3~38mm,級配交替排列,級配按3~5層,總厚度不小于380mm)等。
2.4 污泥處理單元設(shè)計參數(shù)
污泥處理主要包括濃縮、脫水和干化三個部分。污泥濃縮采用傳統(tǒng)的重力濃縮方式。重力濃縮池管理經(jīng)驗豐富,使用效果穩(wěn)定。生化剩余污泥、物化污泥經(jīng)污泥濃縮池重力濃縮作用,初步減容,體積大大減小。污泥濃縮池設(shè)計水量65m3/d,單池尺寸重8.5mx3.0m,共設(shè)兩座。池體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。池內(nèi)設(shè)置污泥濃縮設(shè)備,可有效的提高污泥含固率,降低污泥的體積。濃縮后的污泥進入離心脫水機進行脫水,其優(yōu)點是電耗低、噪音小、運行穩(wěn)定。由于本工程污泥脫水后將做為危險廢物進行處置。對含水率要求較高,因此增加干化設(shè)備。綜合考慮投資和運行維護,采用蒸汽復(fù)合干化設(shè)施進行污泥干化,能將含水率降至20%以下,大大減少了后續(xù)污泥委托處置費用。具體設(shè)計參數(shù)詳見表2。
3、運行效果根據(jù)分析
測試結(jié)果,處理效果達到預(yù)期。進水COD濃度≤10000mg/L時,出水COD濃度≤180mg/L。
4、結(jié)論
本文對某煉化一體化企業(yè)內(nèi)高含鹽污水水質(zhì)水量情況進行分析,針對性的制定了高鹽污水的處理技術(shù)方案,得出如下結(jié)論:
4.1該廢水鹽分較高,污染物成分復(fù)雜,處理難度較大,采用高含鹽污水→兩級氣浮→芬頓預(yù)處理→均質(zhì)調(diào)節(jié)→微氧預(yù)曝氣→水解酸化→A/O→臭氧氧化→高密沉淀池→臭氧催化氧化→生物濾池工藝可實現(xiàn)達標排放。
4.2本文中的技術(shù)方案具有較強的針對性,可為其他類似污水處理提供借鑒參考,但因為不同企業(yè)生產(chǎn)同樣產(chǎn)品由于細節(jié)工藝和管理水平不一,排放水質(zhì)和特征污染物濃度差異也相對較大,故針對其他企業(yè)類似污水的處理還需進一步實驗驗證。